Outlast改性粘胶纤维混纺纱的开发
  • 技术应用
  • 2016-01-14 16:53
  • 来源:中国纺织机械网
  • 作者:[db:作者]
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  •   Outlast改性粘胶纤维混纺纱的开发蒋跃东曹德进(江苏泰达纺织有限公司)进行预处理,合理选择生产工艺流程,优选各道工艺参数配置,有针对性地选配相关器材,络筒工序重点调节好捻接参数,保证捻接质量,*终成功纺制出Outlast改性粘胶纤维/精梳棉60/40 9.7tex纱,其成纱质量满足了使用要求。

      在行业竞争日益激烈的形势下,为适应市场的需要,不断加大开发新产品的投入力度,自2011年下半年,我们公司开始开发由美国杜邦公司生产的Outlast改性粘胶纤维(以下简称Outlast纤维)品种。Outlast纤维中含有中空微胶囊热敏相变材料,是一种具有温度调节功能的新型智能纤维。经过公司研发中心和试验车间的共同努力,我们重点在提高纤维的适纺性、控制好产品质量的同时,特别注意减少对微胶囊的损伤,并根据终端用户的质量要求,*终开发出Outlast纤维/精梳棉60/409.7tex纱,其成纱质量满足了使用要求。现对该产品的开发过程进行介绍。

      1原料性能由于Outlast纤维具有中空的特点,纤维较粗,细度1.7dtex,纤维实际长度40mm,断裂强度19.8cN/tex,回潮率11.0%.采用新疆137长绒棉,马克隆值3.7 ~4.0,断裂比强度36cN/tex左右,回潮率7.2%. 2原料的试纺及预处理Outlast纤维是一种新型调温纤维,由于我们公司第次选用该纤维开发新产品,对它的适纺性能缺乏认识。我们经小量试纺发现,由于该纤维较粗,表面基本无卷曲,纤维之间抱合力差,清棉工序无法正常成卷。采取辅助措施后,虽然能够成卷,但梳棉生产时也因棉网下坠严重而无法出条。因此,我们采用多种方案进行试纺,通过对比适纺性能和生条质量指标,*终从保证正常生产、稳定质量、保证配比的角度优选确定出生产方案:先用1.5%防滑剂和1.5%水的混合液喷洒Outlast纤维,平衡24h后成包;将Outlast纤维和精梳棉条按80:20的比例装入圆盘进行混和生产,再在并条工序根据Outlast纤维和精梳棉60:40的比例要求混并。

      YQ-00C型异纤+A076F型成卷机3生产工艺流程在生产工艺流程的选定方面,我们重点考虑了以下几个因素:Outlast纤维较粗,卷曲少,抱合力差,强度低,不能过分打击,纤维蓬松性差,气流不易输送;为保证成纱强力,要求选定的长绒棉纤维细度偏细,减少打击以避免纤维损伤;因纱号细,产量低,无需高速高产。综合以上考虑,我们没有选择清梳联流程,而使用国产传统清棉和梳棉流程,具体的工艺流程如下。

      开棉机一FA106型开棉机-分拣机一SFA161型棉箱-A186D型梳棉机一FA306型并条机- A191B型条卷机一4201C型精梳机抓棉机一4006B型混棉机一A036C型开棉机4092A型给棉箱一A076E型成卷机一、A186D型梳棉机(精梳棉条)(Outlast纤维精梳棉混和生条)型并条机(两道)一FA458型粗纱机EM128K型细纱机一No21C型络筒机4各工序主要技术措施长绒棉精梳条采用常规工艺生产即可,不再阐述,以下针对Outlast纤维介绍生产技术。

      4.1清棉工序棉条,为保证配比,正常抓取,我们设计了一个简易条子扯断装置。将精梳条扯成20cm左右的条子,并控制质量成包,与喷洒防滑剂后成包的Outlast纤维原料按比例均匀排入圆盘中,做好棉包顶部平整工作。控制抓包机的运转率在90%左右,做到“勤抓、少抓、精细抓取”使两种纤维均匀混和。为提高棉卷结构的紧密性,在成卷机紧压罗拉处间隔放入4根粗纱,以保证棉卷退绕时结构良好。

      4.2梳棉工序梳棉工序控制的重点首先是要能正常生产,其次要减少纤维损伤。因Outlast纤维的长度比常规粘胶纤维长,经过试验优选,我们将给棉板垫高了5mm,以加大分梳面长度,减少纤维损伤。

      同时调整小漏底工艺,对托持面缩短之后造成的落棉增加进行修正。刺辊速度由870r/min降到820r/min,以减轻刺辊对纤维的损伤。因Outlast纤维抱合力差,虽然对其进行了纺前预处理,并以一定比例精梳棉条混纺改善了适纺性能,但生产中仍然出现落网现象。为此,我们尝试采用AD4030RX02090P型带沟槽道夫针布,结果明显改善了梳棉落网现象,使梳棉生产正常。

      4.3并条工序考虑到Outlast纤维抱合力较差,我们通过控制精梳棉预并条定量来保证两种混纺纤维的混纺比,并采用两道混并以保证既达到相应的混和效果,又不会使熟条过烂。工艺上考虑到两种纤维的长度、整齐度均较好,为减轻对微胶囊的损伤,适当降低胶辊压力,罗拉中心距均比生产常规粘胶时放大3mm,熟条定量加大2g/5m,即18.5g/5m,有益于提高纤维抱合力。

      4.4粗纱工序粗纱工序同样要考虑既保证正常牵伸,又能降低摇架压力对微胶囊的损伤,前区罗拉中心距加大2mm,中后区罗拉中心距加大3mm,摇架压力在原有基础上降低一档。由于纤维抱合力较差,粗纱捻系数提高到90 ~95,以防止后道退绕产生意外伸长,粗纱定量4.5g/10m,锭速不宜超4.5细纱工序细纱工序在常规粘胶纤维纺纱工艺的基础上,前区罗拉中心距加大2mm,后区罗拉中心距加大4mm,降低气动摇架压力,使实测双锭前罗拉压力由157N~167N锭降低到137N~147N.为保证成纱条干,生产机台全部配用进口INARCO邵尔A63度胶辊。因Outlast纤维抱合力较差,为有效降低断头,并稳定成纱毛羽,选用直径38mm的高精度轴承钢钢领和“金猫”牌蓝宝石钢丝圈。细纱锭速宜在14500r/min左右,实测千锭时断头不超过12根。主要成纱质量指标:重量CV1.5%,条干CV14.2%,条干CVb2.5%,细节8个/km,粗节26个/km,棉结67个/km,平均强力146cN,单强CV 10.2%,捻度135捻/10cm,毛羽指数H4.1左右。其成纱质量均达到了用户的要求。

      4.6络筒工序因Outlast纤维抱合力差,加之喷气织机的车速较高,整经百根万米断头要求低于0. 7根,因此细纱捻系数设计到420.调整好捻接参数以保证纱线的捻接强力是络筒生产控制的重点。根据N21C型络筒机的捻接特点,经过反复试验,我们将捻接器的解捻管逆时针方向旋转5,同时适当加大捻接长度,由常规Ln4调整Ln3,加捻时间由0.12S提高到0.14s.工艺调整后,捻接结头外观紧密均匀,捻接强力达到了使用要求。络筒速度降到800m/min,络纱张力设计为60cN,尽量保持原纱强力。因*终成品需刷毛处理,清纱参数设计在满足用户要求的前提下偏松掌握,尽量减少切割,减少结头数。

      5结束语由于Outlast纤维细度粗、表面光滑,适纺性能差,加之原料价格高,而用户对产品质量及制成率要求又很高,因此生产之前要做好对原料的预处理,清棉工序贯彻轻打少落的原则,工艺设计上需特别注意减少对微胶囊的损伤,优选钢领钢丝圈配置,控制好各道工序的车速和温湿度以保证生产的顺利进行,加强运转管理以减少各类回花的产生,提高制成率,保证混纺比。络筒工序重点调节好捻接参数,提高捻接强力。

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